5月9日下午18时许,在河北钢铁集团舞钢一炼钢连铸车间1900mm板坯连铸机53号铸辊的下辊旁边,该车间机械作业师许宏伟熟练地将主甘油分配器的进油管和53号下辊轴承进油管分别拆下,然后拿出一个约12厘米长的特殊接头将两个管路对接,启动手动润滑模式2分钟后,53号下辊的轴承润滑工作宣告结束。
而在此之前的辊道轴承手动润滑,至少须要同时对5个辊道轴承进行。许宏伟制作的特殊接头实现了辊道轴承润滑“一对五”到“一对一”的突破,此举每月可降低甘油费用1500余元。
舞钢一炼钢连铸机甘油给脂系统以复合铝基质为润滑介质,自动状态时由程序控制,对部分铸辊轴承重点润滑时采用手动操作。在手动状态下,每个扇形段的10个铸辊以每5个为一组进行集中润滑。即使想对一个铸辊轴承润滑也要5个同时进行,油脂消耗较大。
3月份,身为机械作业师的维护丁班班长许宏伟向车间提出,根据不同型号的铸辊制作两种类型接头。得到车间批准后,他找出合适的快速接头与甘油分配器主进油管连接,另一端以丝扣连接并与单个轴承进油管匹配,然后将二者焊接在一起制成特殊接头。
4月末,该接头在设备检修时试用,效果非常好,实现了手动润滑情况下主甘油分配器和单辊轴承进油管路从“一对五”到“一对一”的快速连接,缩短了给脂润滑时间,降低了甘油消耗,同时消除了铸辊润滑不良轴承损坏的隐患,为铸坯质量的提高打下了设备基础。
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